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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
气缸体缸孔珩磨加工质量严重影响着发动机的性能指标,其参数选择致关重要。本文在简述珩磨加工原理及珩磨油石的修整方法后,着重叙述了珩磨工艺参数的选择与调整。珩磨工艺参数包括:切削速度、切削交叉角、珩磨油石工作压力、工作行程等参数。  相似文献   

2.
主要介绍一台东风牌汽车发动机大修镶新丝套后,出现了窜油故障,但检测有关部件的密封配合,以及用量缸表测量气缸体圆度、圆柱度偏差,均符合技术要求。后经拆检分析发现,窜油故障是由气缸体承孔加工不符合标准要求,精度偏差超过极限所致。  相似文献   

3.
钻井设备中所用轴类零件两头端面有很多阶梯孔,孔直径较小,孔深较深,刀具伸出很长导致刀具的刚性差,加工过程中刀具颤振厉害。孔加工属半封闭式加工,冷却效果差,产生的切削热和铁屑难以及时排出,刀具磨损严重。本文通过创新思路,改进刀具和加工方法,解决零件加工中端面孔尺寸及位置度超差的问题。  相似文献   

4.
本文通过对镗刀杆挠曲变形、夹具定位面共面度、导轨水平度三方面进行研究,提出从以上三个角度出发解决缸盖凸轮轴孔平行度超差问题的方法,保证过程能力提升,及降低废品率,并为凸轮轴孔平行度超差问题解决提供借鉴方法及思路。  相似文献   

5.
深孔加工的精度、散热、排屑、圆度等都是需要解决的重点问题,因为深孔加工处于半封闭式,大量的热量没法散去,使切削区域温度过高,影响刀具寿命,为了研究深孔加工切削热对孔加工质量的影响,本文采用枪钻刀具为分析对象,加工零件特征为枪管孔。通过理论分析,来研究深孔加工切削热对孔加工质量的影响。  相似文献   

6.
本文用实例化方式介绍汽车发动机出现的窜油故障,以及产生故障的原因.采取手段是检测有关部件的密封配合,以及用量缸表测量气缸体圆度、圆柱度偏差,拆检分析等多个步骤.最终找到原因,排除故障.  相似文献   

7.
改进支架组焊件焊接工艺,解决支架组焊件组焊后变形问题;改进机座支架内孔加工工艺,解决两支架内孔加工后同轴度超差问题。  相似文献   

8.
由于我国的深孔精密加工技术存在发展不完善的问题,所以我国深孔油缸存在比较普遍的质量问题,比如摩擦阻力大、使用寿命短等。为了解决这些问题,国内研究人员非常重视这方面的研究。本文简明扼要的分析了深孔油缸加工技术研究的重要性,重点介绍了深孔油缸缸体的加工,分别从深孔油缸缸体的滚压加工技术、深孔油缸缸体的刮削滚光加工技术、深孔油缸缸体的深孔机床加工技术、深孔油缸缸体的盲镗加工技术四个方面进行了详细介绍,具有重要意义。  相似文献   

9.
对于机床来说,其加工精度很大程度上取决于主轴系统的精度。随着机床长时间的使用,机床在使用过程中发生碰撞及大强度切削,机床的加工精度在降低。本文针对主轴精度超差现象,认真分析故障原因,通过阐述对主轴维修与主轴装配精度的保证及轴承预紧测量方法,保证主轴装配精度,成功解决主轴精度超差问题。  相似文献   

10.
针对轻型汽车发动机连杆活塞销孔珩磨加工出现的问题进行工艺分析,找出影响工件活塞销孔质量主要参数,并介绍了轻型汽车发动机连杆孔珩磨工艺参数的选择方法,对影响工件质量主要因素的珩磨加工工艺重要参数提供了经验。连杆活塞销孔珩磨工艺参数选择得当可提高加工精度、提高产品质量、降低成本、改善工艺布置、提高加工效率及零件的使用寿命等。  相似文献   

11.
郝志锋 《内江科技》2011,32(3):110-110
传统的钛合金车削加工因其切削速度低,刀具耐用度低,加工质量难于控制,导致加工效率低。本文通过优选刀具材料、刀具几何参数、切削参数及选择合适的工艺路线和装夹方式,解决了钛合金薄壁件加工问题。  相似文献   

12.
针对6110系列柴油机的主油道孔长期存在加工质量及加工效率问题,分析了主油道孔加工质量及效率的影响因素,对枪钻加工工艺进行了研究。从机床、夹具、刀具、切削用量、切削液等几个方面分析,设计确定了枪钻切削部分的几何参数。  相似文献   

13.
张卫 《今日科苑》2010,(12):76-76
使用小孔钻具时,由于工装的钻模板很小,大部分是在斜面上钻套孔,而且孔径很小,加工工艺复杂,很难保证工装的形位公差。如孔的直径在3.5以下,无法进行镗削加工。分析其原因往往是因为孔加工时出现斜孔造成超差,如果选择孔的出口为加工起点,并使加工的出口和入口的定位面与孔中心线保持垂直。这样在加工时,中心钻和钻头不至于划出把孔做斜。另外还有些孔不是完整的孔,不完整处镗加工让刀总是无法保证孔的位置度公差,镶上钻套后也是超差,如果将零件的缺陷处垫上与加工零件同样材料的垫板,使半孔处得到补偿,就不会产生让刀现象了,确保加工合格。  相似文献   

14.
在圆弧面上钻孔,由于钻头定心困难,切削量不均,钻头偏移轴中心;且偏移方向、位移量不定,使两端孔中心位置度超差。通过设计钻模,钻孔时,钻头由钻套定心,保证了孔中心与轴中心偏移量在0.1mm之内;同时,通过定位销定位,使轴两端孔位置度偏差在0.2mm之内。通过使用工装,既提高了工作效率,又保证了产品质量。  相似文献   

15.
针对公司风电壳体零件在加工后出现环槽同轴度超差问题,本文对该工序夹具和工艺过程进行了全面分析,发现切削夹紧力不足是导致该同轴度要求超差的主要原因,在原有夹具条件下,提出了环槽加工粗精分开以减小切削力的工艺方案,并重新进行数控程序编制,经试切检验,零件同轴度误差在允许范围内。  相似文献   

16.
我公司金工车间经常加工薄壁类套件,由于此类套件自身的特点所限,长出现圆度超差现象。如加工的导向套在与缸体装配时,常出现导向套三点及缸体外周磨损现象。分析原因是导向套出现正三棱变形所致,而正三棱变形产生的圆度误差是变形互补关系,用外径千分尺测外圆是测不出这种误差的,但使用外径千分尺测量工件,又是我公司的主要测量方法,这样就可能将某些不合格  相似文献   

17.
《科技风》2017,(15)
发动机缸体作为汽车的核心部件之一,其质量优劣直接决定了汽油机的性能和工作寿命。为了提高发动机缸体性能,对NT型发动机缸体的铸造工艺进行设计,并采用MAGMA模拟软件对初步设计工艺进行模拟优化。在此过程中,通过MAGMA软件重点研究了缸体在铸造过程中的充型性、液相残余和缺陷分布,分析了充型不平稳以及缺陷产生的原因,随后以此作为重要依据,优化设计了铸件的浇冒口系统。经模拟验证,该优化工艺能够解决铸件液态成型时存在的问题,最终确定了合理的发动机缸体铸造工艺参数。  相似文献   

18.
《科技风》2015,(14)
盘式制动器具有体积小,结构紧凑,散热性能好、制动力矩大等特点,盘式制动器的壳缸体需要采用车机械切削加工,现有技术中的制动器壳缸体的加工工艺一般采用多台普通机床进行加工,由于其平面和孔的加工需要在不同类型的车床、铣床、钻床等设备上完成,工件需要转运多次,因此其加工效率低、加工精度差、劳动强度较大,因此现有的生产工艺及其夹具不能满足盘式制动器壳缸体的生产。  相似文献   

19.
为了克服现有往复活塞发动机能耗高、排气量大、的问题,提供一种弹性缸体型面旋转活塞发动机。其技术方案是在20世纪旋转活塞发动机技术基础上,将有缺陷的缸体型面改进为弹性缸体型面,即在缸体型面内,在排气孔与进气孔之间设置一由弹簧推动的弹性滑块而构成弹性缸体型面,  相似文献   

20.
Nb521铌钨合金因其优异的高温性能,在液体火箭发动机中广泛应用。受到材料本身特性的影响,加工中易出现散热难,刀具易崩刃、排屑难等制约加工效率和质量的难点。通过生产实践的优化与验证,合理选择冷却液、刀具参数以及切削参数,可以有效的解决铌钨合金的加工难题。  相似文献   

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