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井壁失稳是页岩气钻采过程中的技术难点之一。针对页岩气钻进过程中由于钻井液的侵入导致的井壁失稳问题,并结合湘西北页岩气储层的物性参数特征,采用研究区域页岩气储层原样以及钠基膨润土、植物胶、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素钠及抑制剂等钻井液材料,开展页岩膨胀实验、滚动回收率实验和理论分析,并与普通钻井液进行对比,研究了两种抑制剂钻井液抑制页岩膨胀、分散的性能。结果表明,XF-1页岩抑制剂具有良好的的降滤失性以及抑制页岩水化膨胀的能力,低固相钻井液体系加入XF-1页岩抑制剂后,其30 min滤失量降低至12.2~17.4 mL,页岩膨胀率由降至0.72%~0.34%;而聚胺抑制剂CFY-01与低固相钻井液体系不配伍。无固相钻井液体系加入两种抑制剂之一后,30 min滤失量有所下降,抑制页岩膨胀的能力增强;而且根据实验结果来看,聚胺抑制剂CFY-01在无固相钻井液中的配方6使用较适宜。相关研究结果可为湘西北页岩气勘探、开采提供参考。 相似文献
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在钻进页岩气储层时,水岩相互作用是引起井壁失稳的重要原因。对此以湘西北页岩为研究对象,开展了水岩作用页岩水化膨胀抑制性实验,对比了KCl、SDBS和CTAB 3种钻井液体系对湘西北页岩的膨胀抑制性,分析了其膨胀抑制机理,优选出了其膨胀抑制剂的最佳浓度。研究表明:钻井液体系中KCl、SDBS和CTAB浓度小于1. 5%时,钻井液体系普遍具有良好的膨胀抑制性; KCl和SDBS的最佳浓度分别为1. 0%、1. 5%,CTAB浓度在小于0. 5%时抑制效果较好,且随浓度增加,其膨胀量呈线性增长;最优浓度下,湘西北页岩在KCl、SDBS钻井液体系中的最大膨胀量分别为0. 03 mm和0. 13 mm,其最大膨胀速率为0. 0002 mm/min和0. 00092 mm/min。 相似文献
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