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针对某区剩余油分布较为零散的特点,通过小区块注水井调剖,挖掘厚油层内部剩余油(尤其高含水井组),可以将厚油层内部的高渗透率降低,注水压力得到提升,使动用较差的油层得到动用(从而挖掘这部分剩余油),最终调剖区块开发效果变好,既产液量下降,产量稳定,含水下降,流压下降。 相似文献
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在储层精细认识的基础上,本文运用水驱特征曲线法、物质平衡法,结合生产动态特征对剩余油分布规律进行了研究。搞清了剩余油在平面、纵向的分布规律。认为注采井网的完善程度直接影响水驱油田的开发效果。注采井网完善的地区水驱效果好,采出程度高;注采井网不完善地区水驱效果差。实践证明,剩余油分布规律是合理可信的,对类似油田的剩余油挖潜具有重要的指导和借鉴意义。 相似文献
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针对砂岩油田水驱开发后期特点,大庆油田杏北开发区开发应用丙烯酰胺单体聚合浅部调剖技术和预交联颗粒凝胶深部调剖技术,并进行了区块化学调剖现场试验,有效地解决水驱后期出现的层内、层间矛盾,扩大水驱波及体积,改善了水驱开发效果。 相似文献
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<正>油田开发形势日趋严峻,老区已整体进入特高含水开发阶段,受井况损坏严重、剩余油认识难度大、分层调控工艺实施难度加大等原因,导致分层动用状况变差,严重影响水驱开发效果的提高。高水平的注采动态调配不仅是精细注采管理不可或缺的重要内容,更是注采管理水平高低的重要体现,注采动态调配常态化才能在实现油田效益开发过程中发挥更大作用。 相似文献
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复杂断块油藏在注水开发过程中,受断层影响无法部署面积井网开发,油水井连线往往与断层走向平行,导致油井单向受效,含水上升速度较快。开发井网存在注采关系不完善、水驱效果较差、地层能量下降大、储量动用程度低等问题,同时受到历史零散挖潜的影响,注采井网和剩余油情况在平面上存在较大差异。本文针对胜坨油田坨30断块的历史开发状况进行分析,提高对剩余油分布规律的认识,有针对性地制定断块油藏开发调整对策。 相似文献
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官162区块在长期的注水开发中,一方面油层逐步暴露出较为严重的层间矛盾,另一方面受注水井杂质和多轮次调剖等污染造成近井地带堵塞,注水压力过高,单一应用调剖工艺抑制强吸水层或者酸化工艺降低注水启动压力,都不能解决该区块注水井开发问题。本文通过引入酸化与调剖组合工艺,解除近井地带污染堵塞的同时改善水井吸水剖面,最大发挥酸化与调剖两种工艺的协调作用,从而达到提高水驱动用程度的目的。在官162区块应用过程中,不需要动用管柱,工艺简单,取得了显著效果。 相似文献
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本文在分析胜坨油田已有描述资料的基础上,进一步分析了储层的层内、层间非均质性,描述了特高含水期储层主要变化变化特征及剩余油分布规律,并从剩余油储量大小和储层非均质两方面分析了对堵水调剖效果的适应性,为胜坨油田下一步的堵水调剖选井、选层提供了决策依据。 相似文献
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在长垣油田水驱开发进入特高含水期阶段,经过长时间的注水开发,厚油层底部经过冲刷形成大孔道,造成低效无效循环,对油田开发提效率极其不利,因此对厚油层实施深度调剖,控水挖潜,节能降耗。区别于常规水驱调剖,深度调剖将单一油层作为调剖目的层单卡注入调剖液,非目的层停注,将常规段塞的一段优化至三段,调剖半径由30米增加至70米。实施后,调剖井区少注水14.74万方,少产水8.76万方,累计增油15275t,获得经济效益3922.98万元,取得明显增油降水效果,起到较好的节能降耗作用。 相似文献
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孤东油田属疏松砂岩油藏,目前稠油热采区已进入多轮次吞吐阶段,开发效果变差,高、低渗透层动用差异大,汽、水窜状况日趋严重,部分井注汽压力低,注汽效果差,汽驱井注汽压力低,汽驱井与对应油井存在汽窜现象,为解决这一矛盾,需对稠油热采井进行调剖封窜,封堵高渗透层和大孔道,改善吸汽剖面,提高注汽效果,增加稠油井产量目前较为成熟的技术就是氮气+泡沫热采调剖技术。该项技术可以大幅提高注入蒸汽的波及系数,有效地降低油层水的相对渗透率,控制水的指进或锥进,提高蒸汽吞吐开采的阶段采收率。 相似文献
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